浮选净化对磷石膏制备β−半水石膏性能的影响.pdf
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1、浮选净化对磷石膏制备 半水石膏性能的影响王进明1,2,3,4,5,杜明霞1,4,李国欢1,4,董发勤1,4,谭宏斌1,41.西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010;2.矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京 100192;3.固废资源化利用与节能建材国家重点实验室,北京 100041;4.固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010;5.四川省非金属矿粉体改性与高值化利用技术工程实验室,四川 绵阳 621010中图分类号:TD923;TQ177.3文献标识码:A文章编号:10010076(2023)04010707DOI:10.13779/ki.issn100
2、1-0076.2023.04.012摘要磷石膏是磷化工行业产生的大宗工业固废,其中的杂质会降低磷石膏制备 半水石膏的性能。采用浮选法对磷石膏进行净化提纯,并对比净化前后磷石膏所制备 半水石膏的性能。研究结果表明:采用甲基异丁基甲醇为起泡剂反浮选可脱除微细矿泥及有机杂质,采用十二胺可浮出二水石膏。闭路浮选精矿与磷石膏原矿相比,白度从 19.4%提升到 41.1%,纯度从73.12%提升到 96.41%。利用磷石膏精矿制备 半水石膏的 2 h 抗折强度、2 h 抗压强度、3 d 干抗压强度和原样制备的相比分别提升 22.8%、14.1%、24.1%,白度从 27.8%提升到 46.3%。采用浮选净
3、化能显著提高磷石膏制备 半水石膏的性能。关键词磷石膏;浮选;净化提纯;石膏;强度 引言磷石膏是磷化工行业产生的一种大宗工业固废,其主要成分是二水硫酸钙,其含量达到 85%以上1。目前磷石膏的年产出量超过 7 500 万 t2。磷石膏的堆放不仅占用了大量土地资源,还严重影响了生态环境。因此,对磷石膏进行大规模资源化利用已成为当务之急24。磷石膏可用于生产建筑材料、土壤改良剂、农业肥料等5,其中一个重要的用途是生产建筑石膏粉,也称作 石膏。它具有快速水硬化的特点,可用于石膏板材、砌块等建材的生产68。但由于磷石膏中含有大量有害杂质,如可溶磷、可溶氟、有机杂质、不溶磷等。如果直接采用磷石膏制备 石膏
4、,所得产品品质不高。为了保证 石膏制品的性能,须对磷石膏进行除杂910。目前对磷石膏净化除杂方法有:酸洗法、水洗法、常规浮选法、煅烧法等。这些方法能除去磷石膏中的某些杂质,但都存在一些缺点,如酸洗法成本较高,经济效益低,不能完全除杂1113;水洗法耗水量大,投资大,且易产生二次污染1416;常规浮选法利用磷石膏中有机物天然疏水性强的特点,通过搅拌使磷石膏中有机物疏水上浮从而去除,这种方法效率低,对磷石膏中可溶性杂质的去除效果不佳,耗时较长1518;煅烧法投资成本大、能耗高。本研究综合水洗法和常规浮选法的优缺点,又进一步开发出新型磷石膏净化除杂法,该工艺方法不但可除去磷石膏中有机杂质,而且可降低
5、磷石膏中石英、不溶磷和氟、可溶磷和氟的含量。研究结果对磷石膏的除杂、资源化利用具有重要的指导意义。1试验样品及方法1.1试验样品本研究所用的磷石膏来自国内某大型磷化工企业。磷石膏原矿经自然干燥后,混匀、缩分,每袋称取 200 g 以备后续浮选试验及分析使用。采用 X 衍射荧光光谱仪(XRF)分析磷石膏化学成分,结果见表 1。由数据可知,磷石膏SO3含量49.33%、CaO 含量41.31%、SiO2含量为 5%左右,SO3和 CaO 含量均高于天然石膏。经结晶水含量分析得到CaSO42H2O 纯度为73.12%。结合 XRD 分析结果可知该样品中主要杂质矿物有石英、未反应完的磷灰石、黄铁矿等。
6、收稿日期:2023 03 07基金项目:矿 物 加 工 科 学 与 技 术 国 家 重 点 实 验 室 平 台 基 金 项 目(BGRIMMKJSKL202221);固 废 国 家 重 点 实 验 室 平 台 基 金 项 目(SWR2019003)作者简介:王进明(1985),男,陕西汉中人,博士后,主要从事难选复杂矿分选。Email:。第 4 期矿产保护与利用No.42023 年 8 月Conservation and Utilization of Mineral ResourcesAug.20231.2试验方法针对磷石膏杂质成分复杂的特性,先利用打散机对磷石膏进行轻微磨矿,样品得到分散。接
7、着对浮选试验条件进行优化,获得高品质磷石膏精矿,最后利用净化前后的磷石膏制备出 半水石膏,并对比它们的性能差异,考察浮选净化对磷石膏制备 半水石膏性能的提升程度。1.2.1浮选实验浮选试验在 1 L 的 XFD 型单槽式浮选机中进行,浮选机主轴转速为 1 992 r/min。试验中单次用矿量为200 g,泡沫产品和浮选槽底部产品分别过滤,经 40 烘干、称量后计算精矿产率,并对各阶段产品进行检测分析。1.2.2磷石膏性能测试采用上海悦丰仪表有限公司生产的 SBDY1P 型白度仪测试磷石膏样品的白度。白度测量范围为099%。按照国标石膏化学分析方法(GB/T 54842012)测定磷石膏中附着水
8、含量、结晶水含量、二水硫酸钙纯度。1.2.3 石膏制备及性能测试分别称取适量磷石膏原矿、浮选精矿,在 160 下直接煅烧 2 h 制备 半水石膏粉,反应结束后样品置于密封袋保存,用于制备石膏砌块及 XRD、SEM 等分析检测。制备完成后称取适量 半水石膏粉浇筑到 40 mm40 mm160 mm 的试模中振荡压实成型,放置 30 min 后脱模,固化 2 h,常温养护后分别测试试块的抗折强度、抗压强度。2结果与讨论2.1磷石膏净化提纯实验研究2.1.1磷石膏脱泥浮选药剂筛选及用量实验(1)起泡剂筛选试验磷石膏中有大量易浮微细矿泥及有机杂质,可通过添加起泡剂将其反浮选脱除,并去除部分富集在微细矿
9、泥中的不溶磷19。首先对反浮选起泡剂进行筛选,所用起泡剂种类分别选用脂类、醚类、醇类中常用起泡剂 2#油、磷酸三丁酯、甲基异丁基甲醇(MIBC),比较了三种起泡剂对磷石膏中易浮杂质脱除行为的影响。试验只添加起泡剂,药剂用量暂定为 300 g/t。试验结果见图 1。20406080100磷酸三丁酯MIBC 产率(纯度、白度)/%产率 纯度 白度2#油起泡剂种类图 1起泡剂筛选试验结果Fig.1 Screening test results of foaming agent 从筛选试验结果可看出,几种药剂均能浮选脱除部分易浮有机杂质,但经比较,MIBC 反浮选得到的磷石膏精矿白度达到 27.7%,
10、纯度达到 92.54%,综合比较产率、白度、纯度等指标,MIBC 除杂效果最好,另外在试验过程中发现,MIBC 较其他起泡剂的起泡速率、泡沫结构较好,因此在后续试验中以 MIBC 作为脱除磷石膏中易浮有机杂质及微细矿泥的起泡剂。(2)起泡剂用量试验经起泡剂筛选试验确定 MIBC 为最优起泡剂,后续进行了 MIBC 用量试验,结果如图 2 所示。可以看出随 MIBC 用量的增加,易浮有机杂质及矿泥的脱除率、磷石膏精矿的白度、纯度增大。当 MIBC 用量为300 g/t 时,磷石膏精矿指标达到最好,继续增加 MIBC用量,磷石膏分选指标变化幅度不大,主要是由于过量的起泡剂会形成大量黏而细小的气泡,
11、容易将部分石膏黏附于气泡带出,降低了石膏精矿的浮选指标。表 1 磷石膏原料化学成分 XRF 分析结果/%Table 1 XRF analysis results of phosphogypsum raw ores元素 SO3CaO SiO2P2O5Al2O3Fe2O3SrO K2O TiO2BaO Na2O ZnO含量49.33 41.31 5.03 1.49 1.420.58 0.35 0.19 0.10 0.07 0.07 0.01 5010015020025030035040030405060708090100产率(纯度、白度)/%MIBC用量/(gt-1)产率纯度白度图 2起泡剂用量试
12、验结果Fig.2 Dosage test results of foaming reagent 108 矿产保护与利用2023 年因此在后续试验中 MIBC 用量为 300 g/t。2.1.2磷石膏脱泥前磨矿试验反浮选脱泥后,浮选精矿经扫描电镜观察结果如图 3 所示,从图中看出磷石膏反浮选精矿中还存在大量聚集状团块,夹杂微细杂质。聚集状团块会影响杂质的去除,因此后续对磷石膏进行轻微磨矿,使更多杂质与石膏得到分离解离。图 3反浮选脱泥精矿扫描电镜图Fig.3 SEM image of reverse flotation desliming concentrate 接着考察磨矿时间对磷石膏中易浮杂
13、质脱除的影响,试验结果如图 4 所示。从图 4 可以看出,随着磨矿时间的增加,磷石膏精矿的产率、白度、纯度均呈增长趋势,当磨矿时间达到 15 min 时,74 m 占比达 59.3%,反浮选得到的磷石膏精矿白度达到 29.8%,纯度达到 93.96%,增长趋势达到顶点,为反浮选脱泥的最优条件,因此在后续试验中磨矿时间定为 15 min。455055606530405060708090产率(纯度、白度)/%磨矿细度(-74 m含量)/%产率纯度白度图 4脱泥前磨矿试验结果Fig.4 Grinding test results before desliming 2.1.3磷石膏正浮选药剂用量试验磷
14、石膏经磨矿、添加十二烷基三甲基氯化铵(1231)、MIBC 反浮选脱除易浮有机杂质及微细矿泥后,仍含有一些粒度较粗的磷钙石、石英等,这些杂质影响磷石膏白度,需将其去除。石膏的 PZC 在 2.2 附近,石膏表面在较宽的 pH 值范围内荷负电,阳离子捕收剂对其具有良好的捕收能力20。利用十二胺对磷石膏进一步分离提纯,探究十二胺用量对石膏白度、纯度的影响。试验流程及结果分别如图 5 和图 6 所示。原矿磨矿-74 m占比59.3%1231 25 MIBC 300十二胺用量(变)尾矿13533尾矿2精矿药剂用量单位:g/t搅拌和浮选时间单位:min脱泥反浮选石膏正浮选3图 5十二胺用量试验流程Fig
15、.5 Flowsheet of dodecylamine dosage test 206010014018022020406080100产率(纯度、白度)/%十二胺用量/(gt-1)产率纯度白度图 6十二胺用量试验结果Fig.6 图 6 Test results of dodecylamine dosage 从图 6 可以看出,随着十二胺用量的增大,磷石膏精矿的产率随之增大,当十二胺用量达到 150 g/t 后,继续增大用量磷石膏精矿产率、白度、纯度不再变化并有下降趋势。因为捕收剂用量增加,导致磷石膏中CaSO42H2O 上浮量增大,容易在上浮过程中夹杂更多的杂质。综合考虑十二胺的药剂成本等因
16、素,在浮选试验中十二胺用量定为 150 g/t。2.1.4磷石膏净化提纯开路试验在以上浮选试验条件的基础上,进行全流程开路试验,试验流程及结果分别如图 7 和表 2 所示。与原矿相比,磷石膏精矿白度从 19.4%提升到 40.5%,纯度从 73.12%提升到 92.37%。开路试验结果表明,一次脱泥反浮选一次粗选三次精选能够获得较高质量的石膏产品。2.1.5磷石膏净化提纯闭路试验通过开路试验研究,闭路试验中正浮选采用“一第 4 期王进明,等:浮选净化对磷石膏制备 半水石膏性能的影响 109 粗三精一扫”的浮选流程,可以得到较好的浮选工艺指标。磷石膏闭路浮选流程及结果分别如图 8 和表 3所示,
17、经闭路浮选得到的磷石膏精矿 SiO2含量降低至 2.76%,总磷含量降低至 1.17%,与原矿相比可溶磷含量从 0.48%降低至 0.07%,可溶氟含量从 0.54%降低至 0.18%。磷石膏白度从 19.4%提升到 41.1%,纯度从 73.12%提升到 96.41%。提纯后的精矿品质满足磷石膏用于石膏建材原料国标(GB/T 234562018)一级品标准。2.1.6磷石膏精矿和原矿性质对比为进一步比较提纯净化前后磷石膏性质的差异,对磷石膏原矿和精矿进行 XRD 和 SEM 分析,结果分别如图 9 和图 10 所示。从磷石膏的 XRD 谱图 9 中看出,特征峰位于11.64、20.72、23
18、.38、29.1,分别对应二水石膏的(200)、(020)、(400)、(204)晶面,表明磷石膏中主要物相为二水石膏,且精矿中未检测到明显杂质相。磷石膏原矿中的主要物相也为 CaSO42H2O,但同时检测到位于 25.54、26.74的 SiO2特征峰,证明了提纯后的磷石膏中杂质含量减少。精矿和原矿的 SEM 分析如图 10 所示,从图 10(a)看出磷石膏原矿表面不平整且有缺损现象,并存在大量杂质颗粒。从图 10(b)中看出磷石膏精矿晶体为菱形、板状结构,晶面较磷石膏原矿更为平整,表面几乎 表 2 开路试验结果Table 2 Results of open circuit test产品名称
19、产率/%CaSO42H2O 纯度/%白度/%磷石膏精矿41.2594.3740.5中矿16.2090.1435.4中矿211.7591.3636.1中矿316.4593.2939.8尾矿121.2769.3117.4尾矿23.0872.6720.5磷石膏原矿10073.1219.4 表 3 闭路试验结果Table 3 Results of close circuit test产品SO3/%CaO/%SiO2/%P2O5/%Al2O3/%Fe2O3/%产率/%白度/%纯度/%可溶磷含量/%可溶氟含量/%精矿51.6442.882.761.170.720.3067.9841.196.410.070
20、.18尾矿145.2734.1311.932.073.391.7722.8418.371.46尾矿248.7038.124.512.812.510.899.1818.774.83原矿49.3341.315.031.491.420.5810019.473.120.480.54 原矿-74 m占比59.3%1231 25g/tMIBC 300g/t十二胺 150g/t尾矿13533尾矿25中133中23中3精矿药剂用量单位:g/t搅拌和浮选时间单位:min脱泥反浮选粗精粗精粗精石膏正浮选图 7磷石膏净化开路试验流程Fig.7 Flowsheet of open circuit test for p
21、hosphogypsumpurification 原矿-74 m占比59.3%1231 25MIBC 300十二胺 150尾矿13533尾矿25精矿33药剂用量:g/t搅拌和浮选时间:min脱泥反浮选石膏浮选粗选精选精选精选图 8磷石膏净化闭路试验流程Fig.8 Flowsheet of close circuit test for phosphogypsumpurification 110 矿产保护与利用2023 年没有杂质颗粒,且无明显缺陷。2.2磷石膏制备 半水石膏2.2.1提纯前后磷石膏制备 半水石膏粉对比采用直接煅烧法在 160 下分别将磷石膏原矿、精矿制备 半水石膏粉,将制备完成的
22、样品保存在干燥器中,在扫描电子显微镜下以不同倍数放大率观察,研究提纯前后石膏晶体的变化。由图 11(a)、(b)可以看出,磷石膏精矿表面较为光滑,只黏附有少量的杂质,板状结构较为完整,而原矿表面黏附有大量颗粒状有机物等杂质,且原矿存在较多破碎的板状结构。由图 12 可知,磷石膏原矿、精矿烧制的 半水石膏粉主要物相均为 CaSO40.5H2O,其中经浮选净化后的磷石膏精矿烧制的 半水石膏粉中 SiO2的峰强度明显低于原矿,说明浮选提纯后的磷石膏中 SiO2的含量较磷石膏原矿显著降低。2.2.2提纯前后磷石膏制备的建筑石膏砌块性能比较将提纯前后磷石膏分别制备成的 半水石膏,再分别制备成建筑石膏砌块
23、,对比两种原料制备出的砌 010203040506070Intensity(a.u.)2/()AAAACCAAA AA AABAACaSO42H2OBCaHPO42H2OCSiO2(a)010203040506070Intensity(a.u.)2/()AAAAA AA AA ABBACaSO42H2OBCaHPO42H2O(b)图 9磷石膏原矿(a)和精矿(b)XRD 图Fig.9 XRD pattern of phosphogypsum raw ore(a)and concentrate(b)图 10磷石膏原矿(a)和精矿(b)SEM 图Fig.10 SEM image of phosph
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